1 概况
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
表1 废水水质情况项目COD cr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)洗米废水1100~1500400~600150~200
2 工程特点和设计方案
2.1 工程特点
该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。
2.2 设计方案
洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理,对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
3 工艺设计
3.1 工艺设计
工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
3.2 主要构筑物和工艺设备
主要构筑物见表2,主要工艺设备见表3。
表2 主要构筑物及设备一览表序号名称型号、主要尺寸备注1沉淀池钢砼4×1.5×2mHRT=2h2水解酸化池钢砼4×5×2mHRT=2d3SBR反应池钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h4鼓风机房利用原车间
表3 主要工艺设备一览表序号名称规格数量备注1污水泵50WQ15-15-1.52台2曝气头ZBK-A可变微孔曝气器50个3罗茨风机TSB-502台Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW4止回阀H44T2个5球阀DN1507个
4 处理效果
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
表4 废水水质检测结果 水质指标COD cr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)进水1500500140出水56188注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
从表4可以看出,出水水质*达到设计和排放标准,后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
5 讨论
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。
5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。
5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。
潜水搅拌机又称潜水推进器,适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工业过程液体等,
创建水流,加强搅拌功能,防止污泥沉淀,
是市政和工业污水处理工艺流程上的重要设备:分为混合潜水搅拌机、潜水推进搅拌机。
潜水搅拌机推流能力强,渗漏保护功能全、动静密封质量好、体积小、重量轻、效率高、寿命长,
主要应用于污水处理厂的厌氧池、缺氧池、调节池、选择池和污泥池。潜水搅拌机在投入运行后,定期进行维护和保养是十分必要的,
在保养过程中我们应该注意以下几点:
1、换油:潜水搅拌机一般每半年需要更换一次润滑油,润滑油的型号为32#机械油,
换油时,小心拧开油塞,放进其内存油,注意油枪内可能会有剩余的内压,以防油的喷射;
2、潜水搅拌机机械密封的组装和拆卸:组装必须在非常干净的环境条件进行,装配介质为纯净的润滑油。
先必须洗净机械密封的各个部位,接着将两端机械密封的静环装置均匀平稳的压入定位孔中,注意保护好静环密封面,
切不可损坏密封面,然后利用导向套将动环装入轴上,
合上油室端盖,注意不要碰撞到机械密封的密封面,机械密封的拆卸,可按上面的反顺序进行。
3、轴承润滑脂:一般大修时更换一次,润滑脂量为轴承腔间隙1/3-1/2,润滑脂推荐采用高温钙纳基润滑脂;
4、潜水搅拌机的泄露保护处理:假如渗漏开关保护,表示电机侧的机械密封损坏,必须要检查和修理,打开油室腔的堵塞,排尽其内积
可以根据客户要求定制各种尺寸规格,
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南京中德环保设备制造有限公司
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